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    怎樣檢測儲氣罐的常見問題及工作原理

    發布時間:2018-8-18 發布人:管理員
    因為某些儲氣罐制作單位的技能力量薄弱,質量認識淡漠,在制作進程中呈現一些安全功能問題,現歸納如下。
    (1)規劃方面:制作單位不仔細審圖,沒有審圖記載,使規劃圖樣有時不契合規范規則,形成產品不契合規程要求。首要問題是:①開孔直徑超越筒體的一半:某筒體直徑為?1800,開孔直徑為?1200。按GB150規則:開孔直徑不該超越1000mm,其技能要求:按GB150制作和查驗,是不契合規則的。GB150規則:對不能用本規范斷定結構尺度的受壓元件,允許用其它辦法規劃但需通過全國壓力容器規范化技能委員會鑒定、認可。但未見批準書。②射線檢測份額缺少:某分汽缸直徑為?350,射線檢測份額為20%。按《壓力容器安全技能監察規程》規則,大于?300的容器應開查看孔,查看孔為人孔、手孔及旋塞,否則應進行100%RT檢測,工藝接收不能作為查看孔運用,其不利于定期查驗。③水壓實驗的壓力低于規則值:某儲氣罐的規劃壓力為1.1MPa,規劃溫度為200℃,原料為Q235B,實驗壓力為1.37MPa。按GB150規則:水壓實驗壓力Pt=1.25[a]/[a]t P,經核算實驗壓力應為1.4MPa,規劃時未考慮修正系數。
    (2)制作和查驗工藝:制作和查驗工藝缺少內容要求,制作和查驗工藝編制和審閱無人簽字,違背工藝后沒有批閱。
    如某焊接工藝,板厚為32mm,只規則了每面的焊接參數但沒有規則每面的焊接層數和道數。不能輔導焊接出產。
    (3)焊接工藝鑒定方面:①焊接工藝鑒守時,未先進行抗裂性實驗,有的在焊接工藝鑒定中,材料、焊條的功能只要其規范值,而無實踐復檢數據。有的不銹鋼焊接工藝鑒定未進行晶間腐蝕實驗。②焊評不能掩蓋整個工藝。某換熱器管板為40mm,簡體為10mm,簡體與管板的銜接為角接頭對接焊縫。其焊評試件厚度為12mm,未能掩蓋到40mm。制作單位將角接頭對焊接縫誤認為角接縫。實踐上全焊透的角接頭是對接焊縫。
    某儲罐的封頭為拼接,熱壓成形。沒有上改變溫度的熱處理焊評。按JB4708,熱壓封頭閱歷了上改變溫度的熱處理,重要變量改變了。應有上改變溫度的熱處理焊評。
    某換熱器的浮頭法蘭和封頭的焊接,按規則應進行熱處理,因為板厚相差較大,焊評不能掩蓋整個工藝。如,法蘭厚度為40mm,封頭厚度10mm,原料為16MnR,焊件熱處理保溫時刻最少為1h,10mm厚的焊評熱處理保溫時刻最少為0.5h。按JB4708規則,焊評的保溫時刻應不小于焊件熱處理的80%。1h的80%為0.8h,大于0.5h。這樣的焊評不能掩蓋本焊件。
    (4)材料辦理:①材料的寄存辦理混亂,爐批號或商標不分,待驗與已驗不分,合格與不合格不分,一同堆積。②材料的符號,有的材料符號分不清爐批號,符號不移植,很多的切開剩下板材寄存在車間沒有材料符號,也不辦退料手續。材料復檢,有的材料無原料證明書原件,復印件沒有經銷商法人簽字和查驗專用章。③焊材運用,有些單位焊條領用、收回制度不嚴格,有的領用的焊條與施焊焊條爐批號都不同,有的一人領用,多人運用。
    (5)無損檢測方面:①無損檢測托付書內容不全,部分檢測時檢查的部位不清晰,形成漏檢和檢測份額缺少。檢測陳述中的布片圖不能清晰反映檢測部位。②RT檢測份額缺少:某分汽缸為?273,100%RT檢測。但無損檢測陳述中僅有4張300mm的底片。按JB4730規則:其底片有效長度為110mm,100%RT檢測應有10張110mm的底片漏檢。
    某立式容器支座為角鋼直接焊在筒體和封頭上,但角鋼的兩頭在簡體與封頭焊縫處有缺口,角鋼的兩頭未與焊縫觸摸,但角鋼遮蓋了此處的焊縫。此處也應做RT檢測。
    (6)產品焊接試板:產品焊接試板無損檢測底片不經鑒定,若有缺點不能避開缺點部位取樣。有熱處理要求的,試板不隨產品同爐熱處理。
    (7)出產設備方面:有的單位設備無缺狀況較差,電壓表、電流表、壓力表不經校驗。
    (8)焊工問題:①某容器廠10個多月未出產,再投產時焊工未考試。②某容器為16MnR與1Gr18Ni9Ti的復合板,持有16MnR和1Gr18Ni9Ti焊項的焊工,不能焊接16MnR與1Gr18Ni9Ti的復合板。按《鍋爐壓力容器管道焊工考試與辦理規則》的規則:復合板的焊接應獲得堆焊資歷。
    (9)水壓實驗方面:①水壓實驗工藝和相關程序缺少要求,對壓力實驗介質、安全防護沒有規則,氯離子含量剖析沒有化驗陳述。②反應釜水壓實驗,內筒制作完后未經水壓實驗就焊制夾套,形成缺點無法返修。
    (10)外協問題:①外委不對分包商進行評定,不向發證組織存案:②理化托付書中沒有規則實驗辦法的規范;③材料收購時只給出鋼號或商標沒有給出具體要求如沒有硫、磷含量的規則。形成部分有害元素超支;④封頭厚度不契合規則,按JB4746規則,封頭的最小厚度應大于名義厚度減去壁厚附加量。

    某液化石油氣儲罐為?1000、規劃厚度為12mm。其封頭用16MnR鋼板壓制,其壁厚減薄量在1mm左右,大于鋼板的負誤差。應該用14mm的16MnR鋼板壓制,其最小壁厚契合規劃要求。

    以及油氣別離器的工作原理

    (1)油氣別離器效果首要是將緊縮機潤滑油從油氣混合物中別離出來;持續把緊縮空氣中的潤滑油微粒鏟除。進入油坦克內(油坦克由油氣別離器、最小壓力閥、安全閥和容器殼體組成)油氣混合物通過3種別離:離心別離、重力別離(油比氣重)和纖維別離。別離進程:油氣混合物沿油氣別離器外壁切線方向進入油坦克內,80%~90%的油從油氣混合物中別離出來(離心別離),剩下(10%~20%)的油粘在油氣別離器外壁外表別離(重力別離),少數油進入油氣別離器內部(纖維別離),經回油管壓回到螺桿腔內。

    (2)油氣別離器的墊圈具有導電性因為空氣、油穿過玻璃纖維,因而會在兩個別離層之間發作靜電,假如兩個金屬層帶上靜電,就會有發作靜電放電伴有電火花的風險狀況發作,這可能會引起油氣別離器爆炸。墊圈被用來密封油氣別離器芯和空氣接收器,但這可能會引起靜電場在別離器芯和空氣接收器殼體間的堆集。好的油氣別離器配件確保別離器芯和空氣接收器殼體間的導電?諌簷C金屬元件間都有良好的導電功能,能夠確保使一切的靜電都能被及時導出,根絕電火花的發作。

    (3)油氣別離器對壓差的適應性油氣別離器規劃能夠承載反抗最多0.5MPa的壓差,假如別離器的濾芯超越接受最大值,它就會爆裂,緊縮機油無法被別離,這將會影響全體機器或導致別離器芯徹底損壞。油氣別離器芯的壓降每升高額定的0.1MPa的壓差,總的電動機的能耗就會添加7%;油氣別離器中太高的壓降會引起別離器著火。引起過高壓差的原因可能有以下4點:因為污垢使油別離器阻塞,空氣的逆流,內部壓力波動較大,冒充油氣別離器芯。

    (4)油氣別離器金屬都通過電鍍的,因而能夠不被腐蝕依據周圍環境狀況(溫度和濕度)和緊縮機的工況,油氣別離器內部可能會有冷凝水形成。假如油氣別離器不通過電鍍,會形成一層腐蝕層,這層腐蝕層會對緊縮機油的抗氧化劑發作損壞效果,會明顯下降其運用壽命和油的閃點。

    (5)確保油氣別離器運用壽命的辦法堆積的塵埃、剩油、空氣污染物或磨損都會下降油氣別離器的運用壽命。

    ①能夠及時替換空氣過濾器和油過濾器以及觀察換油時刻來約束進入緊縮機油的塵埃。

    ②運用正確的抗老化的和不受水影響的潤滑油。
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